Περίληψη: | Στον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας, καθοριστικό ρόλο για την ομαλή αλλά και την
αποδοτική παραγωγική διαδικασία παίζει η απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Ιδιαιτέρως δε σε παραγωγικές μονάδες συνεχούς λειτουργίας και ειδικότερα σε αυτόν της
τσιμεντοβιομηχανίας, που πραγματεύεται η παρούσα διατριβή, η ομαλή και συνεχής λειτουργία των
συγκροτημάτων αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, της
ποσότητας , της εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας. Στο ιδιαιτέρως αυτό κρίσιμο ζήτημα της ομαλής
λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε επιτυχής καινοτόμος εφαρμογή
ασύγχρονων κινητήρων και ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος για πρώτη φορά σε τέτοιο μέγεθος και σε
υφιστάμενο σύστημα κίνησης κλιβάνου τσιμέντου, όπου η συνήθης διεθνής πρακτική ήταν η εφαρμογή
κινητήρων συνεχούς ρεύματος. Η καινοτομία συνίσταται στο γεγονός της ομαλοποίησης της μηχανολογικής
λειτουργίας μόνο μέσω μίας ηλεκτρικής λύσης διατηρώντας το μηχανολογικό μέρος αυτούσιο, αλλά και
εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στη λειτουργία και την παραγωγή. Οι νέοι κινητήρες είναι ισχύος
315kW έκαστος, ελεγχόμενοι ο καθένας από αντίστοιχο ηλεκτρονικό αντιστροφέα ισχύος υπό κοινό όμως
βρόχο συνεχούς τάσεως δημιουργούμενου από μία κοινή διάταξη ανόρθωσης. Το νέο σύστημα κίνησης
αποδεικνύει ότι η ορθή εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης παρέχει λύσεις στο
απαιτητικό περιβάλλον της βαριάς βιομηχανίας, υποκαθιστώντας επιτυχώς δαπανηρές παρεμβάσεις που θα
απαιτούντο σε άλλη περίπτωση.
Η επινόηση και ο σχεδιασμός της καινοτόμου εφαρμογής προέκυψε αρχικά από την ερμηνεία των
φαινομένων διατάραξης της λειτουργίας, που προκαλούνταν από την φθορά του μηχανολογικού εξοπλισμού
και κυρίως από το φαινόμενο “backlash” . Κατόπιν διερευνήθηκαν οι παράμετροι φορτίου και ο τρόπος
επιρροής τους στη λειτουργία του νέου, ως ανωτέρω, κινητήριου συστήματος. Ερμηνεύτηκαν επίσης οι
επιπτώσεις των δυναμικών και απρόβλεπτων μηχανικών ταλαντώσεων λόγω της μηχανικής φθοράς των
μειωτήρων αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίες προκαλούν απότομες μεταβολές της ροπής
στρέψης και σε εξαναγκασμό εναλλαγής ρόλων των κινητήρων, από κινητήρα σε γεννήτρια, απαιτώντας
έτσι ιδιαίτερη μέθοδο έλεγχου του όλου συστήματος.
Επιπροσθέτως, λόγω του νεωτερισμού της επέμβασης και λόγω της υψηλής κρισιμότητας
της παρέμβασης στην ενεργό παραγωγική διαδικασία, απαιτήθηκε η εξασφάλιση της διακινδύνευσης της
εφαρμογής μέσω εκτενούς ανάλυσης, προσομοίωσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης της
αποτελεσματικότητας της νέας εφαρμογής όπως διεξοδικά παρουσιάζεται στο κείμενο της διατριβής.
Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της νέας αυτής λύσης καταρχήν επιβεβαιώθηκαν τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης, που πραγματοποιήθηκε κατά την φάση της ανάλυσης, αλλά κυρίως αυτό το
οποίο έχει σημασία είναι ότι επετεύχθησαν οι στόχοι για τους οποίους το νέο αυτό κινητήριο σύστημα
προοριζόταν. Καλύφθηκαν όλες οι απαιτήσεις παραγωγής δηλαδή υψηλή ροπή σε εκκίνηση χαμηλής
ταχύτητας, συμπεριφορά ταχύτητας κατά τις αλλαγές φορτίου, ταχείς μεταβολές της απαιτούμενης ισχύος
κατά τις αλλαγές φορτίου και αξιόπιστος έλεγχος. Παρατηρήθηκε επίσης μηχανική ανακούφιση αμέσως
μετά την παρέμβαση, ενώ εξαφανίστηκαν όλα τα δυσμενή φαινόμενα τα οποία είχαν παρατηρηθεί
παλαιότερα όπως ασυμμετρία φόρτισης σε κάθε κινητήρα, υπερφόρτιση μονό του ενός με αποτέλεσμα την
διακοπή λειτουργίας από προστασία υπερφόρτισης, μηχανολογικός θόρυβος, καταπόνηση εξοπλισμού και
τακτικές βλάβες. Επιπροσθέτως, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, δεν προέκυψαν χρονικά διαστήματα
εκτός λειτουργίας λόγω των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών βλαβών. Αυτή η εξάλειψη των στάσεων σε
συνδυασμό με την εφαρμογή κοινού κλάδου συνεχούς, μείωσε την κατανάλωση ενέργειας εξοικονομώντας το
σχετικά υψηλό τμήμα ενέργειας, το οποίο απαιτείται για επανεκκίνηση και επίτευξη λειτουργικής
ισορροπίας όλων των συστημάτων του κλιβάνου, καθώς επίσης συνετέλεσε σε αύξηση των δεικτών
παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου συμβάλλοντας θετικά στην ανταγωνιστικότητα του τελικού
προϊόντος. Σημειώθηκε παύση περαιτέρω φθοράς του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς με την εφαρμογή
του συγκεκριμένου κινητηρίου συστήματος και μέσω της μεθοδολογίας ελέγχου του, εξαλείφθηκαν οι
επιπτώσεις του φαινομένου “backlash” στις οδοντώσεις των γραναζιών, με άμεσο επακόλουθο την αναβολή
προγραμματισμένης μηχανολογικής επισκευής και των σχετιζόμενων με αυτήν εκταμίευσης κεφαλαίων,
συμβάλλοντας επίσης θετικά στην ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος.
Τα θετικά αποτελέσματα του όλου εγχειρήματος και η αποκτηθείσα θετική εμπειρία στον ένα κλίβανο του
εργοστασίου οδήγησαν στην εγκατάσταση ιδίου συστήματος και
στον δεύτερο κλίβανο του εργοστασίου το επόμενο διάστημα.
|